2024.12.06
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国内现有钢渣一次处理工艺,均在钢渣中直接打水,产生的蒸汽含粉尘量高,不仅无法安装余热锅炉,而且除尘系统易堵、易结,长时间后除尘失效。而钢渣蕴含热量达50公斤以上标煤,显热浪费严重。
顺港科技公司与多家企业合作,开发了钢渣余热回收技术,成功建立了国内首套中试生产线。目前可以持续产出6-8公斤饱和蒸汽。流程:从辊压破碎设备出来的钢渣(要求温度800-1000度,粒径30mm以下占60%),直接进入换热器,冷却的同时直接产生蒸汽,换热器出来的钢渣温度120度以下。
本项目吨渣回收蒸汽200-300 kg(0.6-1.0MPa),吨钢渣降标煤23 kg,吨钢降标煤2.8 kg,首次解决了钢渣处理领域余热回收难题,投资小、除尘效果好、无需投资循环水系统,占地面积小、除尘不容易堵结,生产过程全封闭,达到超低排要求。
100万吨钢渣为例,余热回收项目投资2500-3200万元,年产蒸汽25万吨,100元/t计则收入2500万元,投资回收期不到2年,以吨钢渣降低标准煤23kg计,100万吨钢渣规模的钢厂可节约23000吨标准煤。